近期,軋鋼廠號召一線員工立足崗位,牢固樹立過“緊日子”思想,根據(jù)工藝生產(chǎn)特點(diǎn)和現(xiàn)場設(shè)備實(shí)際情況,活用技術(shù)創(chuàng)新“指揮棒”,為企業(yè)打贏降本增效翻身仗再添新動力。
高速鋼軋輥上線提高作業(yè)率
棒一作業(yè)區(qū)原先K1軋輥使用的是高鉻鐵材質(zhì),其平均過鋼量為300支左右,導(dǎo)致?lián)Q槽、換輥頻繁(平均每班更換3次),無形中增加了員工勞動強(qiáng)度,影響作業(yè)率。針對這一現(xiàn)狀,該單位技術(shù)人員外出對標(biāo)交流、實(shí)地考察后,發(fā)現(xiàn)高速鋼軋輥硬度高、耐磨性好。經(jīng)技術(shù)人員多次反復(fù)試驗論證后,決定在棒一K1推行高速鋼軋輥,自上線使用后,效果良好,較更換前作業(yè)率提高0.95%,每班只需進(jìn)行一次換槽、換輥,極大地降低人員勞動強(qiáng)度,綜合創(chuàng)效72萬元。
軋槽冷卻水管改造提效率
高線作業(yè)區(qū)原粗中軋軋槽冷卻裝置為垂直水管冷卻,水管距離軋槽面較遠(yuǎn),冷卻水利用率低下,易造成軋槽冷卻不均勻,軋輥斷輥、軋槽掉肉、不耐磨等問題。針對這一問題,經(jīng)技術(shù)人員探討研究,決定采用上、下軋槽冷卻水管組合方式,即分別在上、下輥出口側(cè)配置一個水冷裝置,并將所有噴嘴的噴水方向重新調(diào)整,避免噴嘴向軋輥表面垂直噴水,造成濺水量大。同時對冷卻水孔重新進(jìn)行計算,使冷卻裝置出水口截面積小于水管截面積,達(dá)到冷卻軋輥,提高軋槽壽命的目的。自新冷卻裝置上線以來,極大地提高了冷卻水的利用率,減少水資源浪費(fèi),同時提高了軋槽、軋輥使用壽命,穩(wěn)定了生產(chǎn)。
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