二季度,煉鋼廠緊扣“提質(zhì)增效、升級(jí)轉(zhuǎn)型、綠色智能”三大主題,堅(jiān)持以深推降本增效為切入點(diǎn),深挖創(chuàng)效“金點(diǎn)子”,探索降本增效“新路子”,破解生產(chǎn)難題,用一項(xiàng)項(xiàng)有效果、有效益、有效率的技術(shù)改造,助推設(shè)備效能持續(xù)提升。
聯(lián)動(dòng)故障優(yōu)化,提效率
該單位鐵水2#付鉤頻繁不動(dòng)作,經(jīng)過在線分析排查,記錄故障發(fā)生頻次,對(duì)比以往設(shè)備維護(hù)案例查找問題根源,發(fā)現(xiàn)原車安裝的聯(lián)動(dòng)臺(tái)手柄閉合點(diǎn)的連接處,在受到車輛往返運(yùn)行振動(dòng)造成內(nèi)部虛接,聯(lián)動(dòng)臺(tái)到遠(yuǎn)程模塊的線路老化,造成付鉤內(nèi)部程序信號(hào)沖突。針對(duì)這一問題,技術(shù)員對(duì)原車聯(lián)動(dòng)臺(tái)進(jìn)行更換,通過將付鉤PLC內(nèi)部程序進(jìn)行升級(jí)和優(yōu)化,并將聯(lián)動(dòng)臺(tái)到遠(yuǎn)程模塊的線路從布局上進(jìn)行改造,確保設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行。改造后,實(shí)現(xiàn)了內(nèi)部程序的穩(wěn)定性,延長(zhǎng)了設(shè)備維護(hù)檢修周期,提高了設(shè)備運(yùn)行效率,年可節(jié)約維修費(fèi)用20萬元。
氧槍編碼器改造,穩(wěn)信號(hào)
該單位2#轉(zhuǎn)爐原氧槍編碼器使用絕對(duì)值編碼器,且編碼器安裝在減速機(jī)高速軸上,由于減速機(jī)高速軸轉(zhuǎn)動(dòng)速度快,造成編碼器與高速軸連接處松動(dòng),聯(lián)軸器磨損嚴(yán)重,導(dǎo)致槍位移位,控制器數(shù)值不夠精確等問題。為解決這一問題,技術(shù)員堅(jiān)持精益管控,降低改造成本,打破傳統(tǒng)安裝方式,對(duì)編碼器聯(lián)軸器底座重新優(yōu)化布局和安裝改造,通過使用新的主令控制器,將編碼器與減速機(jī)軸之間用螺絲進(jìn)行固定,并在編碼器上方制作防護(hù)棚。改造后,避免了聯(lián)軸器往返動(dòng)作對(duì)編碼器造成的磨損,從而減少了校驗(yàn)氧槍的頻次,保障了氧槍信號(hào)的平穩(wěn),年可創(chuàng)效10萬余元。
風(fēng)機(jī)自控改造,降電耗
該單位上料除塵風(fēng)機(jī)因長(zhǎng)期受外界高溫和電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的熱量,造成電機(jī)定子溫度過高,為保證設(shè)備運(yùn)行良好,在電機(jī)后軸增加一臺(tái)軸流風(fēng)機(jī)。由于風(fēng)機(jī)是間歇性運(yùn)轉(zhuǎn),而軸流風(fēng)機(jī)處于持續(xù)性降溫散熱運(yùn)行狀態(tài),不利于電機(jī)高效低耗生產(chǎn)。為解決這一問題,該單位技術(shù)員通過對(duì)轉(zhuǎn)爐風(fēng)機(jī)的電氣控制進(jìn)行改造,利用風(fēng)機(jī)運(yùn)行信號(hào)繼電器的常開點(diǎn),串入軸流風(fēng)機(jī)的控制回路,在零成本投入的前提下,實(shí)現(xiàn)軸流散熱風(fēng)機(jī)和除塵風(fēng)機(jī)啟停控制同步工作。改造后,不僅延長(zhǎng)了風(fēng)機(jī)使用壽命,而且降低了除塵風(fēng)機(jī)溫度和電能消耗,年可節(jié)約費(fèi)用2萬余元。
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