2022年,能源管控中心始終以動力能源穩(wěn)定保供為工作核心,緊盯“國內(nèi)一流 行業(yè)領(lǐng)先”總目標,堅持“邊干邊算、邊算邊干”的經(jīng)營理念,通過精心組織、精細管理、精準調(diào)控,為公司生產(chǎn)經(jīng)營工作提供堅實能源保障。
科學保供,經(jīng)濟運行創(chuàng)效益
結(jié)合公司生產(chǎn)組織安排,以動力能源系統(tǒng)保供“零”影響為主線,探索經(jīng)濟運行模式,力促科學穩(wěn)定保供。為有效發(fā)揮煤氣系統(tǒng)最大價值,在盈德制氣檢修期間,積極協(xié)調(diào)將盈德一期空壓機負荷及鋼渣高壓室負荷倒至禹龍變,用電模式調(diào)整后,華龍電廠日發(fā)電量可提升約27萬kWh。結(jié)合生產(chǎn)檢修安排,制定空氮保供方案,運行5臺空壓機,較正常生產(chǎn)運行減少2臺,日節(jié)約費用約4.8萬元。主動出擊,不斷優(yōu)化能源保供方式,系統(tǒng)檢修期間實現(xiàn)了一區(qū)水處理中心、十萬立方米煤氣柜單系統(tǒng)供應,在保證生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定用能的前提下,實現(xiàn)系統(tǒng)降本目的。
對標對表,深挖潛能降成本
組織召開降本增效專題會,明確、細化降本增效項目時間節(jié)點及責任人,通過強化考核約束及獎勵激勵機制,有效推進各項降本增效項目、成本及能源指標控制措施落地落實。針對燒結(jié)配料變化對脫硫脫硝穩(wěn)定運行帶來的影響,積極組織人員外出與同類型工藝脫硫系統(tǒng)進行對標交流,實現(xiàn)脫硫生石灰消耗下降,日可節(jié)約1.5萬元。在3#高爐檢修期間,完成3#爐前除塵風機節(jié)能改造,節(jié)電率19.4%;將脫硫灰斗硫化風機改造為空氣懸浮鼓風機,節(jié)電率37.5%;安裝電除塵智能振打?qū)<蚁到y(tǒng),節(jié)電率50%。
齊抓共管,夯實基礎保順行
從“抓基礎、強培訓、重智能、去庫存、優(yōu)潤滑、降成本”6大方面開展精益設備管理工作,全面推進設備穩(wěn)定、高效運行。持續(xù)深化關(guān)鍵設備分級包聯(lián)機制,落實掛牌管理,明確關(guān)鍵設備各級責任人履職清單,堅持關(guān)鍵設備故障檢修不過夜原則,為系統(tǒng)穩(wěn)定保供奠定堅實基礎。在高溫季節(jié),推行“防暑降溫設施清潔日”制度,為公司維修空調(diào)1360臺,拆裝機76臺,保障了人員設備防暑降溫需求。積極推行標準化配電室建設工作,分步實施配電室軟件、硬件基礎提升,全年共完成消防、防汛設施和制度要求、臺賬記錄、現(xiàn)場定置等方面改善97處。
科技創(chuàng)新,集智聚力提能效
實施智能巡檢機器人技術(shù)改造,對電纜溫度及異常情況等進行智能巡檢,降低巡檢系統(tǒng)人員勞動強度,為智能巡檢的普及奠定堅實基礎。結(jié)合近年來高壓電纜頭絕緣擊穿造成的短路事故,利用硅橡膠材料替代原橡塑材料,同時在制作工藝上采用卡簧技術(shù)對接地進行固定,使電纜頭事故率同比降低75%。實施二十萬m³煤氣柜儲能發(fā)電改造,實現(xiàn)了由“被動保平衡”到“主動調(diào)平衡”的能源管理觀念轉(zhuǎn)變,由“看壓力發(fā)電”到“看需求發(fā)電”的操作觀念轉(zhuǎn)變,實現(xiàn)煤氣壓力和發(fā)電效率實時控制的目的,日創(chuàng)效3萬余元。
未雨綢繆,應急防護走在前
面對汛期復雜多變的天氣,提前部署、科學布局,抽調(diào)各專業(yè)骨干人員組成防汛應急隊伍,24小時不間斷做好應急準備,有力保證了汛期各動力能源系統(tǒng)穩(wěn)定保供,全年未發(fā)生因大雨影響動力能源供應中斷事件,圓滿完成汛期公司生產(chǎn)系統(tǒng)保供“零”影響任務。在系統(tǒng)檢修期間,始終堅持“檢修未動,應急先行”原則,提前部署、協(xié)調(diào)醫(yī)護人員、安保大隊、應急隊員進行全過程、全方位防護和應急,確保“應急措施不落實不作業(yè)”的原則執(zhí)行到位。
2023年,該單位全體干部職工將繼續(xù)堅持“嚴 細 實 恒”的工作作風,不斷促進工作效能提升,以“抓鐵有痕、踏石留印”的干事勁頭,奮力開創(chuàng)能源保供新局面,為公司高質(zhì)量發(fā)展助力賦能。
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