近期,龍鋼公司鐵前系統(tǒng)聚焦“算賬經(jīng)營+精益管理”,圍繞低成本目標,緊盯年修過程、爐況恢復(fù)、關(guān)鍵指標提升、費用管控等工作,全方位、全區(qū)域、全過程精細化梳理,做好系統(tǒng)盤點,靈活調(diào)整優(yōu)化生產(chǎn)組織模式,為全面打贏鐵前硬仗奠定堅實基礎(chǔ)。
安全至上 黨政同責(zé)齊抓共管
安全無小事。自年修工作確定后,龍鋼公司鐵前系統(tǒng)成立年修指揮部及領(lǐng)導(dǎo)小組,制定下發(fā)《4#高爐年修停爐、開爐工藝方案》,實行黨政同責(zé)、專業(yè)聯(lián)動、群防群管、分片包干的管控方式,安全人員三班兩倒,黨政干部輪流駐扎現(xiàn)場,確保4#高爐檢修安全高效。
為全面落實好年修精細化管理要求,每天組織施工單位對年修中各項工作進行安全交底和告知;組織設(shè)備運維人員對年修項目進行危險源辨識和評價,梳理年修過程中可能存在的風(fēng)險點,落實防范措施,真正實現(xiàn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”的安全生產(chǎn)責(zé)任體系,切實做到管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全。
據(jù)悉,在全體干部職工的精密策劃、精細組織、精心安排下,4#高爐年修歷時74天12小時30分,安全順利完成高爐降料面、扒爐、冷卻壁拆除更換、爐缸清理、侵蝕調(diào)研、爐缸澆注、噴涂、壓漿、烘爐等檢修項目共247項,實現(xiàn)3天達產(chǎn)4天達效。
統(tǒng)籌兼顧 工藝管控執(zhí)行有力
由于4#高爐年修時間較長,恢復(fù)爐況的首要和關(guān)鍵任務(wù)在于盡快提高爐缸熱度和蓄積熱量,保證爐內(nèi)涼渣鐵能夠及時順利排出爐外。龍鋼公司鐵前系統(tǒng)根據(jù)風(fēng)量變化,逐步捅開風(fēng)口,控制適宜的風(fēng)速與鼓風(fēng)動能,持續(xù)加大冶煉速度,實現(xiàn)爐缸溫度快速回升。在爐況調(diào)劑過程中,堅持上下部調(diào)劑相結(jié)合,布料制度隨風(fēng)量、礦批、料線深度及時外擴焦礦角度,保持爐況恢復(fù)穩(wěn)定順行狀態(tài)。送風(fēng)后快速調(diào)整負荷,有效管控爐溫,鐵水硅迅速降至0.8%-1.2%。
據(jù)悉,在降料面階段計劃加蓋面焦200噸,較計劃節(jié)約焦炭180噸,共計節(jié)約燃料及其他費用41.53萬元。同時,4#高爐開爐采用單鐵口安裝自制空壓+富氧槍,減輕了人員工作強度,實現(xiàn)鐵口內(nèi)焦炭快速燃燒和溫度控制,同比節(jié)約費用90余萬元。
協(xié)同高效 “四級成本”落地見效
天下大事,必作于細。該單位以設(shè)備精細化管理為核心,抓細節(jié)、促穩(wěn)定,做好設(shè)備管理基礎(chǔ)工作。夯實設(shè)備包聯(lián)責(zé)任人主體責(zé)任,及時關(guān)注設(shè)備運行情況,強化日常設(shè)備巡查巡檢,“地毯式”排查設(shè)備隱患,并對設(shè)備隱患點實施消缺、關(guān)鍵設(shè)備潤滑緊固;深推設(shè)備能源“四級成本”管理工作,狠抓“科學(xué)設(shè)定指標”“精益計量考核”兩條主線,以《2024年節(jié)能增效項目清單》為考核依據(jù),科學(xué)分解細化內(nèi)部三級責(zé)任人及項目進度責(zé)任清單,設(shè)定目標指標,通過日通報、周排名、月考核,及時通報各爐機能源消耗、維護修理費用降本完成情況,及時更新完善能源管理管網(wǎng)圖、流向圖及計量網(wǎng)絡(luò)圖,進一步壓縮成本,促進設(shè)備及能源精益化管理落地見效,全力打贏扭虧脫困攻堅戰(zhàn)。(煉鐵廠 薛曉妮 張潔)
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號