二季度,煉鐵廠燒結(jié)作業(yè)區(qū)干部職工緊扣“提質(zhì)增效、升級(jí)轉(zhuǎn)型、綠色智能”三大主題,兩眼向內(nèi)、集智聚力,不斷開辟降本新空間,全力助推生產(chǎn)成本持續(xù)降低。
巧設(shè)卸灰閥 通風(fēng)促順行
該單位450㎡燒結(jié)機(jī)大煙道主要作用是實(shí)現(xiàn)一次降塵。在實(shí)際生產(chǎn)中,因大煙道前端曲線處與第一個(gè)灰斗距離偏遠(yuǎn),煙道內(nèi)的積料不能落入灰斗內(nèi),容易導(dǎo)致積料堆積在煙道內(nèi),造成煙道抽風(fēng)面積減小,流速增大,不利于燒結(jié)機(jī)高效生產(chǎn)。
針對(duì)以上問(wèn)題,設(shè)備技術(shù)人員決定在大煙道前端曲線處進(jìn)行開孔,并加裝一個(gè)卸灰斗和一臺(tái)雙層卸灰閥,一舉解決了積料反復(fù)堆積問(wèn)題。改造后,不僅增大了抽風(fēng)面積,降低了主抽風(fēng)機(jī)電流,促進(jìn)了生產(chǎn)系統(tǒng)高效順行,而且有效避免了清理大煙道積料引發(fā)的人員安全風(fēng)險(xiǎn),預(yù)計(jì)年可創(chuàng)效127.8萬(wàn)元。
設(shè)備換新衣 疏通延壽命
據(jù)了解,燒結(jié)機(jī)散料倉(cāng)是燒結(jié)工序排料系統(tǒng)的一個(gè)關(guān)鍵設(shè)備,但由于受抽風(fēng)和物料摩擦長(zhǎng)時(shí)間雙層作用,極易使散料倉(cāng)管道壁破損漏風(fēng),且容易造成倉(cāng)下料出口堵塞。
為解決以上問(wèn)題,該單位工藝技術(shù)人員和設(shè)備技術(shù)人員不等不靠,多次聯(lián)合進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)分析,最終結(jié)合混料筒耐磨陶瓷使用情況,決定對(duì)部分倉(cāng)壁進(jìn)行試點(diǎn)置換。通過(guò)將原龜甲網(wǎng)耐磨更換為粘貼耐磨陶瓷材料,順利解決了散料倉(cāng)下料出口堵塞問(wèn)題,減少了員工清堵作業(yè)次數(shù),延長(zhǎng)了設(shè)備使用壽命。
水箱再上崗 提質(zhì)又增效
以往,該單位265㎡燒結(jié)機(jī)一次混合采用濕法除塵器,每日產(chǎn)生的除塵廢水約80噸左右,不利于企業(yè)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。對(duì)此,該單位充分利用原濕法除塵水箱,通過(guò)先將除塵廢水引入水箱,后將廢水通過(guò)水泵輸送至一次混合水箱和混料桶內(nèi)等措施,實(shí)現(xiàn)了一次混合除塵廢水二次利用,有效緩解了廢水處理壓力,進(jìn)一步助推了企業(yè)節(jié)能減排。據(jù)悉,目前該單位每日可回收利用廢水約50噸,預(yù)計(jì)年可降本53.43萬(wàn)元。
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