八月份,煉鐵廠干部職工緊盯“雙目標(biāo)”任務(wù),聚焦設(shè)備升級(jí)改造,協(xié)同聯(lián)動(dòng)、深挖內(nèi)潛,在鐵前節(jié)支降耗上持續(xù)發(fā)力,努力實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)成本效益最大化,助推鐵前年度挖潛增效任務(wù)早日完成。
自動(dòng)加水控制系統(tǒng)優(yōu)化升級(jí),降低生產(chǎn)成本
該單位450㎡燒結(jié)機(jī)冷一帶自動(dòng)加水系統(tǒng)安裝后,雖然運(yùn)行正常,但經(jīng)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試發(fā)現(xiàn),若加水系統(tǒng)溫度設(shè)定值為固定120攝氏度時(shí),將無(wú)法完全滿足動(dòng)態(tài)料面溫度調(diào)節(jié)。為滿足生產(chǎn)需求,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)可靠的加水降溫,該單位決定對(duì)自動(dòng)加水系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化升級(jí),通過(guò)在PLC控制系統(tǒng)中,將原來(lái)的溫度固定值輸入修改為手動(dòng)操作,并增加自動(dòng)調(diào)節(jié)功能等措施,一舉實(shí)現(xiàn)了人員實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)料溫,有效杜絕了能源浪費(fèi)。改造后,皮帶料溫不僅隨時(shí)可控,而且完全滿足生產(chǎn)工藝需求,預(yù)計(jì)年可降本5萬(wàn)元。
油站電氣報(bào)警裝置升級(jí)改造,減少故障損失
據(jù)了解,該單位400㎡燒結(jié)機(jī)一混液力耦合器是依靠稀油站日常潤(rùn)滑,油站的正常運(yùn)行直接將影響混合機(jī)工作效率。當(dāng)油站控制箱因故障斷電,容易造成無(wú)報(bào)警信號(hào),無(wú)法及時(shí)告知崗位人員,存在較大安全隱患。為徹底解決以上安全隱患,電氣技術(shù)人員通過(guò)從設(shè)備外部另取供電電源,用中間繼電器輔助點(diǎn)控制報(bào)警器,并在操作室安裝聲光報(bào)警器,大幅縮短了故障排除時(shí)間。改造后,如遇稀油站總電源斷電,繼電器、報(bào)警器將同時(shí)動(dòng)作,操作人員可第一時(shí)間進(jìn)行快速處理。此次改造不僅年可降本8萬(wàn)余元,而且具有推廣使用價(jià)值,現(xiàn)已應(yīng)用到其它稀油站。
皮帶防堵料裝置成功上線,杜絕設(shè)備停機(jī)
改造前,該單位265㎡燒結(jié)機(jī)成3#帶為雙回路過(guò)料系統(tǒng),但在生產(chǎn)中,若下料倉(cāng)口遇大塊料時(shí),容易造成下料口堵塞,制約高爐正常供料。針對(duì)這一問(wèn)題,設(shè)備技術(shù)人員成立QC攻關(guān)小組,經(jīng)過(guò)對(duì)皮帶流量、振篩負(fù)荷等運(yùn)行狀態(tài)分析,決定在下料口倉(cāng)口安裝一個(gè)活動(dòng)門,并設(shè)計(jì)加裝限位開(kāi)關(guān),有效杜絕了皮帶停機(jī)事故發(fā)生。此外,技術(shù)人員還將限位開(kāi)關(guān)信號(hào)引至PLC系統(tǒng)中,增加畫面和報(bào)警記錄,便于維修人員及時(shí)查看故障記錄,有效提高了作業(yè)效率和生產(chǎn)效率,年可創(chuàng)效11.44萬(wàn)元。
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